东莞市智越自动化机械设备有限公司
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工作台流水线:输送线尾轮结构的改进效果,让智越自动化机械设备来给大家说说看吧
当输送线质量随着使用寿命的增加而提高时,磨损较大时需要更换原尾轮、链板和导杆,否则会卡住和折断链板,造成很大的损坏到传送带。
一、原因分析
原链板输送传动系统每组共10块链板。主动链轮由电机直接驱动,尾轮由链板上的齿驱动,以尾轮的转动作为动力驱动另一个链传动。根据对链板每次卡塞的分析,确定故障是由于链板通过尾轮进入输送线骨架溜槽所致。在这种结构的传动方式中,当链板或链轮的节距不均匀时,链板之间的拉伸长度不能同时完全均匀,尾轮与入口的横向切点骨架过大,使得每条链板进入输送线架的时间不一致,导致旋转相位后面的链板与尾轮分离时下垂。板子坏了,影响了整条输送线的正常运行。
二、改进方法
原厂尾轮与传动轴通过平键直接连接为单向轴承离合器连接。配套改造内容为:民用尾轮与单向轴承外圈用平键连接,单向轴承离合器内圈与单向轴承外圈离合器由平键连接。传动轴的连接采用平键连接。改进的传动方式,无论主动轮哪个链轮先同相转动,由于尾轮上单向离合器的作用,尾轮可以自行调节与车架的接触时间,每个链板始终处于张紧状态,转动阶段互不干涉。 消除尾轮入口处的链条